UHMWPE内衬油管使用情况汇报 采油五厂作业科 2010年3月 采油五厂内衬油管使用情况汇报 一、内衬油管技术简介 内衬油管是采用专技术钢制普通油管内衬一层特种超高分子聚乙烯,使衬管与油管紧贴在一起,形成管中管结构。。UHMWPE二种:HDPE衬管适应油井温度75~80℃,EXPE衬管是在HDPE基础上,添加提高耐温性能的添加剂制成 ,其耐温性能有所提高;UHMWPE衬管适应油井温度110℃,满足一般油井需要,而耐磨等综合性能优于HDPE/EXPE衬管,韧性更好,强度更高,它既可以使用新油管,也可以使用修复后的旧油管。目前,采油五厂试验的4口井应用的内衬油管均为UHMWPE内衬油管。 二、内衬油管在胡庆油田的应用情况 采油五厂于2009年下半年开始试验性加工内补管436根,用于4口偏磨较为严重的抽油机井。其中加工新Φ73加大100根,Φ73修复加大油管23根,Φ73平式修复油管313根。 1、胡39-13井使用情况 该井于2009年7月22日上修, 2009年7月25日作业完井,下入油管222根,下带Φ44mm防砂泵1台,泵深:1960.19m;下入Φ44mm活塞1个,抽油杆241根。 内衬管下入位置为泵上自下而上数第1-120根,共计120根,其中Φ73mm平式内衬管118根(为二级修复油管加工而成),Φ73mm加大内衬管2根,主要是解决该井抽油杆与油管的偏磨问题。2009年10月12日发现该井生产不正常,测功图为泵漏,作业上修起出井内管柱发现该井出砂,下抽砂泵抽砂后下入原井起出内衬管,2009年10月16日作业完井正常开井。2010年1月21日发现该井产液量下降,测功图为管漏,作业上修起出井内管柱发现作业下118根Φ73mm平式内衬管大部分丝扣磨损严重无法使用,内衬管内壁无偏磨现象,更换全部内衬管为Φ73mm加大油管,作业正常完井。该井经过两次作业,内衬管入井使用时间为176天。 胡39-13井2009年10月13日内衬油管下井79天起出检查照片 胡39-13井2010年1月27日内衬油管第二次下井97天起出检查照片 2、胡7-205井使用情况 该井2009年7月27日上修,2009年8月2日作业完井,下入油管195根,Φ89mm微孔结晶防砂管1根,泵深m,封隔器深度1780.62m;下Φ38mm活塞1mm平式内衬管,主要是解决该井∮22mm抽油杆及Φ19mm抽油杆处与油管的偏磨问题。截止2010年3月18日内衬管入井时间为199天,目前该井正常生产。 3、庆25-11井使用情况 该井2009年7月29日上修, 2009年8月4日作业完井,下入油管241根,Φ89mm旋流沉砂器1根,Φ89mmFHD-1缓释阻垢器2根,Φ89mm×3.80m固体清蜡器2根,泵深2103.15m。下入Φ38mm活塞1支,抽油杆259根。 内衬管下入位置为泵上自下而上数第1-51根,共51根均为Φ73mm加大内衬油管51根Φ22mm加重杆25根及Φ19mm抽油杆处与油管的偏磨问题。截止2010年3月18日内衬管入井时间内197天,目前该井正常生产。 4、胡侧5-114井使用情况 该井2009年8月2日上修,2009年8月5日作业完井,下入油管206根,Φ89mm旋流沉砂器1根,Φ89mm自洁式防砂管1根,Φ89mm固体清蜡器2根,Φ38mm管式泵1台,泵深1880.58m。下入Φ38mm活塞1支,抽油杆230根。内衬管下入位置为泵上自下而上数第1-148根,共计148根,其中Φ73mm平式内衬油管78根mm加大内衬管70根,主要是解决该井Φ22mm抽油杆处偏磨问题。截止2010年3月18日内衬管入井时间内199天,目前该井正常生产。 三、使用前后效果对比 现场试验 1、胡39-13井使用效果 该井内衬油管下井日期为79天,内衬油管下井前日产液12.8方,日产油1.9吨,含 水85%,抽油机上行电流A,下电流A;下入内衬管后日产液16.0方,日产油2.0吨,含水87%,抽油机上行电流A,下电流A;目前日产液16.7方,日产油2.0吨,含水88%。内衬管下井前后日产液提高了,上电流下降了1A。 2、胡7-205、胡侧5-114、庆25-11三口井使用效果 内衬管使用前后产状及抽油机电流对比表 胡7-205、胡侧5-114、庆25-11三口井内衬油管下井日期均已接近200天,目前仍在使用。试验口井平均日产液,A,下电流A。通过对比可以看出下入内衬油管后3口抽油机井的产状显著增加,抽油机系统效率明显提高。 四、结论 1、目前,采油五厂的抽油井泵径尺寸多为∮44mm,使用∮73mm油管进行内衬UHMWPE管后,其内通径由∮62mm变为∮55mm,可以满足大多数抽油机井的需要。 2、UHMWPE